|

公司新闻

当前位置:首页 > 公司新闻 >

永通公司改造铸管喷锌工艺提工效降成本

    “以前每班喷锌铸管300根,现在平均每分钟就可以喷锌一根铸管,工作效率明显提高了。” 3月20日,在永通公司铸管生产后线精整工序喷锌现场,工段长孙县州不顾生产现场的嘈杂,向笔者喊道。
    喷锌是铸铁管生产工艺中一道重要环节,通过外部喷锌,减缓铸铁管在具有腐蚀性的土质下的腐蚀程度,延长铸管使用寿命。该公司小线喷锌机在对DN80-400规格的铸管进行喷锌时,需经过定位、对中、拨管、举升、夹紧、旋转等多道工序,工艺繁杂、效率低。以生产DN200的铸管为例,离心机的拉管班产是500支,小线喷锌机满负荷才达到400支,有100支的工作量缺口,严重制约着铸管全线的生产能力
    为提高小线喷锌机的工作效率,该公司成立专业攻关小组,组织铸管车间科级干部、技术人员、生产骨干和维修人员对该喷锌机的生产工艺进行全面排查和梳理,多次召开专题会议,认真研究、多方论证,制定出了适宜的改造方案。
    2月份,该公司借助铸管中修之际,将由液压马达传动的举升、夹紧、下降等繁琐工序去掉,改由步进梁加托轮挡轮电机传动代替。这样该喷锌机就省去了一大半的辅助操作时间。在对管子喷锌的同时就完成了拨管、对中工序,仅需进行一道定位工序即可进入喷锌环节。同时,他们对操作台进行改进,增加各种规格的操作按钮,达到不同规格的管子对应不同的按钮,实现便捷操作。
    据该公司生产管理人员介绍,改造后的小线喷锌机,不论是同种规格的5.7米长的非标管,还是 6米长的标准管,均可直接喷锌,免除了上、下线的烦恼。现在DN200规格的铸管,喷锌班产达到600支,工作效率在提高 50%的同时,该工序的生产成本也进一步降低。