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自制旋臂吊 轻松上砂芯

   “这个旋臂吊用上后,离心机上砂芯,真省事了,真节约时间了......”6月15日,在铁花飞舞、机器轰鸣的离心机生产现场,永通公司铸管车间职工李文豪抑制不住内心的喜悦,激动地说:“每逢从这里经过,看到自己做的东西能派上用场,心里很知足。”
    离心机在生产铸管时,需用砂芯进行承口定位、成型,并防止铁水流出机外。生产  DN1000  等大规格铸管时,因没有专用上砂芯的工具,均是人工搬抬安装,芯架上有齿爪,高1.6米,照准离心机的芯架中心很困难,需 4名工作人员全力配合、步调一致,才能装好。“有些大管径砂芯重120公斤,不易照准中心,抬得时间久了,人累得够呛,效率还低。”丁班岗位操作工张全林如是说。
    上个砂芯需要 3分钟,偶遇到点磕磕绊绊,4、5个人一起上,甚至延误生产!随着铸管订单逐步增多,铸管生产节奏的日益加快,岗位人员变得越来越紧张,而上砂芯效率低的情景犹如喉中之鲠,难以下咽。
    4月中旬,该公司组成车间科级干部、技术人员、检修职工参与的改造小组,全力攻克难关,提高离心机上砂芯效率。冯光弼、李文豪和董庆生随即与检修人员一起,连续多日在现场勘察位置,测量离心机芯架高度及芯架的安装位置旋转半径,并从现场找来废旧钢料、旋转部件,配置微型电葫芦,历时两天,为大管径离心机量身订做了可旋转的吊臂装置。
   “先前 4人操作起来繁琐、困难的工序,现在一下子变得简单而轻松,皮带套圈、砂芯就位,前后不到一分钟。”铸管车间生产调度长冯青伟介绍说,现在各岗位人员特别紧张,悬臂吊的使用无疑为公司节省了部分人力。于此同时,离心机的生产节奏也明显加快,上砂芯工序效率提高60%。